变频器欠压故障产生原因是主回路电压低于下限引起的保护动作或整流桥某一路损坏或电网瞬时停电、输入缺相等。
1.比较器检测
通过稳压管固定比较器一端的电压,被检测的电压取样后再与之比较,结果通过比较器输出。
2.ADC检测(模拟/数字转换器)
被检测的电压通过电阻降压取样后,落在ADC可检测的范围,可以通过程序设定电压的报警范围。
主电路中的储能电容,对运行中变频器过压、欠压影响很大。而变频器电路的各种零部件又有一定使用寿命的,所以一旦变频器零部件达到使用寿命就会带来故障的发生。像主电路中的储能电容或其它零部件的原因都有可能对主电路造成影响,从而使整个变频器发生故障。通常变频器停用时间过长,达到一年以上,则应对储能电容要做一次全面体检。
对长时间不用的变频器,如何来避免这种现象发生呢?
按照要求,停用的变频器应每隔两三个月通电—次,每次⒛~30分钟。对于长时问不用的电解屯容器,通电时,先加约50%的额定电压,只要加压日刂间在半小时以上,它的漏电流就会降下去,也就可以正常使用了。
此外,对使用年限较长(五年以上)的变频器,也一定要对储能电容器进行容量检测。运行中频繁跳欠电压故障,多数为直流电路的电容器容量不足、有容量下降或失容现象。
一台22kw台达变频器因为设各闲置一年多时间没有启用,客户将其拆下配用到车间鼓风机上。发生冒烟和欠压跳闸。
变频器在接入鼓风机之前,电工决定先通电空载测试一下、谁知通电没多长时间,就发现冒烟,立刻关掉电闸。将变频器打开后,发现主电路限流电阻很烫。该电工不以为然,在开盖情况下又通电观察一次。这一试,电阻倒是不冒烟了,但不一会儿,变频器便因“欠压”而跳问了。用万用表量,该电阻已经烧坏。
凡是有电解质的器件(例如该电路中的储能电容),都有一个特点:一直正常使用的情况下不容易坏。但该变频器停用一年多才使用,应该先打开盖观察一下储能电容器,看它是否“鼓包”,甚至是否有电解液漏出。电解电容器变质的特征,苜先是漏电流增大。一台长时间不用的变频器,突然加上高电压,电解电容器的漏电流可能相当大。当第一次合上电源时,变频器内冒烟,很可能就是电解电容器严重漏电,甚至已经短路,直流电压难以充电到450v以上,变频器便因“欠压故障”不动作,限流电阻长时间接在电路里,它当然要冒烟、烧坏了。
对长时间不用的变频器,如何避免这种现象发生呢?
按照要求,停用的变频器应每隔两三个月通电—次,每次⒛~30分钟。对于长时问不用的电解屯容器,通电时,先加约50%的额定电压,只要加压日刂间在半小时以上,它的漏电流就会降下去,也就可以正常使用了。
此外,对使用年限较长(五年以上)的变频器,也一定要对储能电容器进行容量检测。运行中频繁跳欠电压故障,多数为直流电路的电容器容量不足、有容量下降或失容现象。应该说明,用万用表或电容表检测电容容量的方法是有一定局限性的。变频器在运行中。其直流电路的电容器的电极引线,经年累月地承受主电路300hz的大电流充、放电的冲击和烧灼,往往形成一定的引线电阻。这种情况用万用表和电容表,是检测不出容量下降等异常的。但接于电路中,在大电流充、放电情况下,这种引线电阻的作用就凸显示出来了,造成直流电路电压的跌落欠压。在负载较轻时尚不明显,但在接近满负荷输出的情况下,就会报出欠压故障信号。